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摘 要:馬鋼特鋼高速線材廠16#、17#軋機齒輪箱分配軸徑向軸承出現(xiàn)三次保持架斷裂故障,第一次出現(xiàn)軸承保持架斷裂故障后,技術(shù)人員在齒輪箱安裝了振動傳感器進行監(jiān)測,在后期兩次軸承保持架斷裂事故中,在線振動監(jiān)測傳感器無法提前24h拾取軸承保持架斷裂引起的振動異常信號,針對上述問題給出了原因分析。同時軸承保持架由鋼材質(zhì)更換成塑性和延展性更強的銅材質(zhì)后,機組運行4個月后沒有出現(xiàn)軸承保持架斷裂故障。關(guān)鍵詞:振動監(jiān)測;軸承保持架;分配軸;斷裂故障;振動波形;振動頻譜1 概述2024年4月13日,馬鋼特鋼高速線材廠16#、 17#軋機齒輪箱出現(xiàn)異響,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)16#分配軸的徑向軸承(型號為NU226)和圓錐滾子軸承(型號為32222)保持架斷裂,17#分配軸徑向軸承(型號為NU226)損傷,2024年4月16日,機組經(jīng)檢修后恢復(fù)運行。檢修后的齒輪箱安裝了無線傳感器進行在線監(jiān)測,受16#和17#分配軸軸承位置的限制,僅對齒輪箱輸入軸軸向測點、16#和17#軋輥箱箱體的測點進行了振動監(jiān)測。
2024年5月26日,16#、17#軋機齒輪箱又出現(xiàn)異響,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn),齒輪箱17#分配軸徑向軸承保持架再次斷裂,但該軸承故障出現(xiàn)前,在線監(jiān)測系統(tǒng)并沒有捕捉到振動異常信號,振動幅值較小,振動波形、頻譜特征都正常[1-2]。技術(shù)人員分析認為,出現(xiàn)軸承保持架斷裂故障階段應(yīng)該會引起齒輪箱振動值明顯爬升,也應(yīng)當(dāng)會測試到異常振動信號,但本次軸承故障沒有捕捉到振動爬升的信號,這可能與傳感器沒安裝到相應(yīng)的軸承位置有直接關(guān)系。
受安裝條件限制,僅在齒輪箱輸入軸、16#和17#輥箱箱體進行了傳感器布置,沒有安裝到重點關(guān)注的軸承部位附近,應(yīng)在16#和17#分配軸兩端,盡可能找到離軸承較近的位置布置傳感器,拾取更有價值的軸承振動信號,從而預(yù)測出軸承的缺陷。
2024年5月28日,機組經(jīng)檢修后再次恢復(fù)運行。第二次檢修后,齒輪箱輸入軸驅(qū)動端軸向、輸入軸自由端軸向、16#分配軸驅(qū)動側(cè)靠近軸承筋板水平側(cè)、16#分配軸自由端軸向、17#分配軸驅(qū)動側(cè)軸向、17#分配軸自由端靠近軸承的筋板垂直和軸向共安裝了7個振動傳感器進行監(jiān)控。
2024年6月27日,16#、17#軋機齒輪箱第三次出現(xiàn)異響,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn),齒輪箱17#分配軸徑向軸承第三次出現(xiàn)保持架斷裂的嚴重故障。在增加了振動監(jiān)測點的情況下,此次故障前仍然沒有捕捉到齒輪箱振動異常信號。
2024年6月28日,對齒輪箱17#分配軸軸承進行更換,同時軸承的保持架材質(zhì)也由原來的鋼材質(zhì)更換為塑性和延展性更強的銅材質(zhì),更換后機組一直運行到2024年11月3日,沒有出現(xiàn)軸承箱軸承故障。
2 設(shè)備傳動與測點布置簡介16#、17#軋機是由電機、齒輪箱、軋輥箱等組成,電機功率1500 kW,結(jié)構(gòu)示意圖見圖1。17#分 配軸軸承損傷位置見圖2。
第一次出現(xiàn)軸承斷裂故障后,僅對齒輪箱輸入軸軸向測點、16#和17#軋輥箱箱體的測點進行振動監(jiān)測。第二次出現(xiàn)軸承斷裂故障后,增加了新的振動傳感器,并對傳感器布置位置進行了優(yōu)化,優(yōu)化后的振動監(jiān)測點布置圖見圖3。
3 齒輪箱軸承振動分析2024年4月17日齒輪箱更換軸承后,振動加速度波形就存在以16#、17#分配軸為轉(zhuǎn)頻的沖擊信號,振動加速度值為2.3m/s2,頻譜中也存在等間隔的沖擊信號,更換軸承后,轉(zhuǎn)軸運行存在不穩(wěn)定特征,可能是軸承存在間隙超差,但振動幅值較小。
圖4、圖5為2024年4月20日齒輪箱輸入軸軸向振動加速度波形和加速度頻譜監(jiān)測數(shù)據(jù)。
2024年5月26日,17#分配軸軸承出現(xiàn)故障前,齒輪箱輸入軸軸向測點速度值和加速度值趨勢穩(wěn)定,振動幅值都較小,振動速度幅值在0.6mm/s以內(nèi)(見圖6),加速度幅值在3m/s2以內(nèi)(見圖7),振動值沒有明顯上升趨勢。
在2024年5月26日的振動監(jiān)測頻譜中存在以28.125 Hz的等間隔沖擊信號(見圖8),齒輪箱輸入軸軸向振動加速度頻譜的包略解調(diào)譜(見圖9)中出現(xiàn)與17#分配軸轉(zhuǎn)頻(28.125 Hz)相同的沖擊頻率及二、三、四倍頻,沒有明顯的異常信號。
針對第二次軸承故障,在5月28日下午,對齒輪箱增加了7個振動傳感器進行監(jiān)控。
根據(jù)5月30日和31日監(jiān)測的振動數(shù)據(jù),齒輪箱存在16#、17#分配軸的沖擊信號,且沖擊信號特征明顯(見圖10),16#、17#分配軸運行存在不穩(wěn)定特征,包略解調(diào)譜出現(xiàn)與17#分配軸轉(zhuǎn)頻(28.438 Hz) 相同的沖擊頻率及二、三、四倍頻(見圖11),后續(xù)需加強跟蹤齒輪箱噪音和振動幅值的變化,監(jiān)測運行。
2024年6月27日,16#、17#軋機齒輪箱再次出現(xiàn)異響,檢查發(fā)現(xiàn),齒輪箱17#分配軸軸承又出現(xiàn)保持架斷裂的嚴重故障。17#分配軸自由端軸向測點振動速度值較?。ㄒ妶D12),加速度值也較小,但有小幅增大趨勢(見圖13)。輸入軸自由端軸向測點 的振動速度值較?。ㄒ妶D14),加速度值有增大趨勢,幅值較大(見圖15),但振動波形和頻譜沒有明顯的異常信號(見圖16、圖17)。
4 結(jié)語2024年5—6月,齒輪箱17#分配軸軸承出現(xiàn)兩次保持架斷裂的嚴重故障,先后兩次對齒輪箱加裝 了振動傳感器進行監(jiān)測,但都沒有提前預(yù)測出軸承保持架斷裂故障。原因是軸承保持架一旦出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,已是軸承故障后期,保持架斷裂故障是瞬間的,在很短時間內(nèi)產(chǎn)生,出現(xiàn)故障后,會出現(xiàn)振動值表現(xiàn)不明顯現(xiàn)象,通過振動監(jiān)測也很難預(yù)測。
軸承保持架斷裂故障和軸承內(nèi)圈、外圈、滾動體出現(xiàn)的故障不同。內(nèi)圈、外圈和滾動體出現(xiàn)嚴重故障是需要一定時間才能形成的,同時軸承的振動值也相應(yīng)有增大趨勢,在振動波形和頻譜信號中都會有明顯的軸承元件故障特征頻率,出現(xiàn)故障容易 被識別出來。而保持架故障特征頻率是各軸承元件故障頻率中最小的,本身就難以識別[3]。
出現(xiàn)軸承斷裂或開裂故障現(xiàn)象是瞬間的,在軸承保持架出現(xiàn)故障前,軸承狀態(tài)基本都是正常的,滾動體也是有序運行的,振動速度值和加速度值都正常,一旦出現(xiàn)軸承保持架斷裂已是軸承故障后期,會在較短時間內(nèi)出現(xiàn)加速度幅值爬升現(xiàn)象,但此時軸承故障已經(jīng)發(fā)生,在線振動監(jiān)測提前捕捉由保持架斷裂引起的軸承振動異常信號的能力明顯 不足,所以從根源上找到軸承保持架頻繁斷裂的原因才是解決問題的根本。
2024年7月初,通過分析對齒輪箱17#分配軸軸承保持架材質(zhì)進行重新選擇,由鋼材質(zhì)保持架更換為塑性和延展性更好的銅材質(zhì)保持架后,新軸承運行四個月,軸承狀態(tài)正常。
【參考文獻】
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[2] 簡彥成,張國新.張力拉矯機的二自由度行星齒輪減速箱故障診 斷[J].噪聲與振動控制,2016,36(1):173-176.
[3] 簡彥成,賈維龍,王順利,等.某鋼廠預(yù)精軋14#軋機減速箱軸承 保持架故障診斷分析[J].中國設(shè)備工程,2021(14):267-269
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